這家橡膠廠,粉塵不外排
河北記者 趙 建
"瞧,一點兒粉塵也沒有!"在記者日前采訪時,指著眼前潔凈敞亮的合成橡膠加工車間,衡水中鐵建控股集團副總經理鄧乃伏很自豪。
意猶未盡的他干脆把記者帶進了車間:"你摸摸車間的立柱。"立柱是白色的,記者抹了一把,手上沒有灰塵。此時,幾個工人正在工作,臉上非常干凈。
"過去可不是這樣。"鄧乃伏說,為了提高耐磨性,合成橡膠在煉制過程中,會加入炭黑等物質并形成粉塵,這是橡膠生產中的主要污染物。原來是開放式煉制,大量粉塵排向空中,黑煙滾滾,大老遠就能聞到嗆人的臭味。
環境遭到污染,工人意見也大。工作時,工人們都戴著口罩、帽子,一天下來,就變成了"黑人",臉上除了嘴周圍白,其他地方都黑乎乎的,用洗衣粉洗好幾遍才能洗干凈。
橡膠產品是衡水中鐵建控股集團的主打產品之一,板式橋梁支座、盆式橋梁支座等橡膠產品在同行業中市場占有率為25%左右,京石高鐵高架橋就采用了他們的產品。市場占有率逐步提高,該產品年銷售額也由原來的1億元攀升到了現在的10億元。
然而,近年來,隨著我省環保政策越來越嚴,有些橡膠廠由于臭氣熏天,影響市民而被責令停業整頓,有些則被直接斷電。邊生產邊污染的日子再也持續不下去了,橡膠廠紛紛開始進行設備改造,衡水中鐵建控股集團便是其中的領頭羊。
"花多少錢也得把空氣搞好!"該公司領導層態度堅決。于是,設備改造升級被提上議事日程。2010年,該企業投資2400萬元,將原來的開放式冶煉設備升級為現在的密閉式煉膠設備。這在全國同行業中是第一家,該企業率先控制了粉塵。其好處在于,所有工序都在密閉環境中完成。該企業安全環衛部部長李世彪說,包括原料儲備、投料、混煉等都是在密閉條件下進行,粉塵幾乎不會外排,而且都被循環利用起來。就這樣,粉塵由不可控狀態達到可控狀態,該企業廠界內每立方米粉塵的濃度被控制在1.2毫克以內,達到了國家標準。
隨著老工藝的結束,企業開始了新的生產方式。李世彪說,新設備實現了全自動控制,現在日產量是原來的三倍,工人卻由原來的30多名減少到現在的8名,而且生產效率提高了十幾倍,產品質量也得到了提高。"最重要的是環境變好了,能夠健健康康地工作,心情也好多了。"職工張曉慧說。
轉自:橡膠技術網,橡膠行業門戶網站!

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